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三、硬化参数

发表于:2009-12-11 08:52:24   点击: 52

1976年9月中下旬,不知何故科长越级直接安排我到精铸车间检查工艺纪律,任务是:工艺制定的是否合理?车间是否真正执行工艺?每周书面报告组长,抄报给他。

我用PH试纸检测制壳生产线硬化槽中的氯化铵硬化液时,试纸显示PH=7~8;反复检测不同位置试纸显示都是PH=7~8。我如实向组长汇报后,他告诉我:“按照工艺要求,用盐酸调整”。我通过计算与制壳班长一起加入适量的盐酸,使硬化液的PH=5~6。生产约10分钟,我用试纸再次检测,大吃一惊:怎么还是PH=7~8!试纸有问题吗?我换了几次试纸都是PH=7~8!

精铸车间主任同意我自己焊一个塑料槽,放在我的“办公室”里,看看到底是什么问题?

发挥我的长处,自己动手在精铸车间找报废的塑料槽,在全厂范围内寻找报废的料架或角铁的边角余料。把收集来的材料按照需要的尺寸下好料,先焊接了一个塑料槽、再焊接一个料架、一张小桌子和一个小凳子,桌子和凳子上面先垫上废弃的包装箱木板、其上拼凑扑上塑料板、再铺上旧报纸,这些就是我自力更生、废物利用制作“办公室”的全部家当。自己按照工艺配好硬化液PH=5~6、再自己制作两组型壳,型壳硬化后用试纸检测PH=7~8!难道我的试纸有问题?我重新调整硬化液、再试验,并分别对硬化前后的硬化液样品送到化验室,请组长颜正航检验,结果与试纸检测基本相符。我把硬化后的型壳贴上标签整齐的放在料架上,(如果你看到《熔模铸造缺陷手册》上型壳“茸毛”的照片,就是我从料架拍摄的)。

我开始多方查找有关的书籍、资料,终于查到:PH=5是引自苏联学者彼尔欣在《熔模铸造工艺学》中的论述。进一步检测表明:氯化铵硬化液在使用过程中氯化钠不能达到饱和状态,是不能沉淀的;控制硬化液的PH值=5是错误的;生产中没有必要利用盐酸调整硬化液的PH值,就没有必要控制过剩盐酸量为0.5%。

经组长同意、科长批准,我修改了相关的工艺。

我参加编制熔模铸件部颁标准调研期间,有机会走访国内几家大型工厂的精铸车间,我随身携带着试纸,随机检测了氯化铵硬化液的PH值,结果仍然是PH=7~8。

我用万余字阐述“熔模精密铸造硬化工艺参数的探讨”——被评为1979年甘肃省第三届铸造年会论文、1979年全国铸造学会“特种铸造与有色金属”学组第一届年会宣读论文。


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标签: 制壳生产线


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